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- 2017-10-29
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- 培训教程PPT
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这是一个关于环保设备培训教程介绍ppt(部分ppt内容已做更新升级),主要介绍了电除尘器结构与原理;电除尘系统日常点检维护;电除尘器的检修技术标准;电除尘运行中的故障及处理方法等内容。在高压电场中气体受电场作用发生电离,电离厚的气体存在着大量的电子和离子,当含尘气体通过高压电场时,电子和离子与尘粒结合使粉尘荷电在电场力的作用下,带电粉尘分别向不同极性运动粘附在极板和极线上,当粉尘积累到一定的厚度时通过振打装置的振打力,粉尘从极板、极线表面滑落下来,储存于灰斗中,过滤后的净气,通过除尘器出口排风进入除尘风机,由烟囱排入大气,欢迎点击下载环保设备培训教程介绍ppt(部分ppt内容已做更新升级)哦。
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环保除尘培训教程
2、电除尘器工作原理:
在高压电场中气体受电场作用发生电离,电离厚的气体存在着大量的电子和离子,当含尘气体通过高压电场时,电子和离子与尘粒结合使粉尘荷电在电场力的作用下,带电粉尘分别向不同极性运动粘附在极板和极线上,当粉尘积累到一定的厚度时通过振打装置的振打力,粉尘从极板、极线表面滑落下来,储存于灰斗中,过滤后的净气,通过除尘器出口排风进入除尘风机,由烟囱排入大气。
电除尘过程的四大步骤: 1、 高压电场作用使气体电离产生电子和离子。2、 粉尘得电子和离子而带电。 3、 带电粒尘在各种力(电场力、抽力、电风力)的作用下移向收尘板。4、 荷电粉尘到达收尘极而放电,经过振打装置而得到回收。
电除尘器的缺点:
1、一次性投资和钢材消耗极大。
2、占地面积和占空间体积大。
3、安装和运行要求较高。
4、易受各种条件影响收尘效率。如:
a、粉尘特性:主要包括粉尘的粒径分布、真密度、堆积密度、粘附性及比电阻等。
b、烟气性能:主要包括烟气温度,压力、成分、湿度、流速和含尘浓度等。
c、结构因素:主要包括放电极线的几何形状,直径、数量和线间距。集尘极的形式极板断面形状、极间距、极板面积以及电场数、电场长度、供电方式、振打方式(方向、强度、周期)、气流分布装置、壳体严密程度、灰斗形式和出灰口锁气装置等
d、操作因素:主要包括伏安特性、漏风率、气流短路、二次飞扬和放电极线肥大等。电除尘器设备与锅炉、烧结机等设备配套,受锅炉、烧结机等设备运行等方面影响,即使电除尘器有良好的收尘性能,但是由于外界条件的变化,也会使它达不到预期的效果。
电除尘器的结构
灰斗、卸灰阀(留灰量)
刮板机
加湿机(观察孔)
三、电除尘器的检修技术标准
一)、阳极板检查及处理:
1)检查极板上夹板固定销轴、凸凹套的定位焊接;检查悬挂式极板方孔及悬挂钩的变形、磨损。
2)检查阳极板排连接腰带的固定螺丝及焊接。
3)检查极板排下夹板、撞击杆、承击砧头,以及固定用的铆钉或螺栓。检查振打中心,必要时进行调校。撞击杆在导轨内的活动间隙为4mm。调校时应在集尘极板排及传动装置检修后进行。
4)检查阳极板排与灰斗处的热膨胀裕度。阳极板的平面度偏差不大于5mm,扭曲小于4mm,板面应无毛刺、尖角。
5)参照振打装置中心位置,检查极板板排下沉和沿烟气方向的位移。检查极板板排的悬挂装置。
6)检查整个板排组合。板排无明显凸凹现象。平面弯曲小于10mm,两对角线长度差小于5mm。同极距允许偏差不超过±10mm。
二)、阳极振动系统检查及处理:
1)重点检查和检修积灰严重的极板及与其相应的振打装置。
2)检查每个振打系统的径向偏差,超过规定的根据具体情况相应调整轴承座、振打电机、减速机位置。
3)检查振打轴承座,对摩擦易损部件给予更换,对同一传动轴的各轴承座应校水平和中心,超标要进行调整。
4)盘动或开启振打装置检查各轴,轴跳动、卡涩的要调整或更换。振打轴无弯曲、偏斜,轴承径间磨损厚度超过原轴承半径1/3时应更换。
5)检查各个转动轴的中心线。中心线高度与振打锤和打击点的中心线平行。振打轴水平偏差应不大于1.5mm,其同轴度偏差在两相邻轴承座之间为1mm、全长为3mm。
6)检查振打万向联轴节、法兰、连接螺栓、弹簧垫圈,更换损坏的部件。
7)检查旋转锤的旋转臂连接处销子,磨损严重时应更换。
8)检查振打锤头,更换不能修复的振打锤。
三)、阴极框架、极线等检查:
1)检测阴极大框架的水平和垂直度、与壳体内部的相对尺寸。框架平整度偏差不大于10mm,对角线偏差不大于5mm。放电极大框架应垂直于水平面,其垂直度偏差允许值为框架高度的1/1000,且不大于10mm。标高偏差±2mm。
2)检查上下小框架间连接处以及小框架在大框架上的固定。无变形、脱焊、开裂。
3)检查小框架的平面度,超过规定的应校正。放电极小框架平面偏差不大于10mm,两对角线长度差不大于5mm,小框架及放电极上螺栓、螺母作止转焊接,焊接处无毛刺。
4)在调校阴极小框架时,要结合异极距测量进行,最终保证异极距在规定范围内,并以阳极为标准调整阴极小框架。异极距偏差不超过±10mm。
5)检查极线与小框架的连接处有无开焊或螺丝松动、脱落,处理并作止退焊。
6)检查极线放电尖端钝化、电蚀以及掉刺。同一框架内大量断线及阴极芒刺严重钝化或脱落时,应更换极线。安装阴极时,防止小框架变形
四)、入口烟道检查:
1)检查入口烟道前的导流板,挖补或更换磨损严重的导流板。
2)检查焊缝,开焊部位进行补焊。
3)检查入口烟箱内壁,有磨损或腐蚀的应处理。
4)检查内壁支撑及拉筋,有磨损或腐蚀的应修补更换。磨损严重的做防磨处理
5)检查气流分布板连接固定卡子夹板,有松动脱落及螺丝磨损的应处理,螺丝做止转焊接。
6)检查固定用角钢,检查上部吊挂气流分布板的槽钢及螺丝的腐蚀,腐蚀严重的应更换
蚀,腐蚀严重的应更换。
7)检查分布板的变形和开孔的磨损情况,板变形和开孔磨损严重的应调整和焊补。
8)检查分布板底部与入口封头内壁的间距。
9)对于更换分布板面积超过1/3的应做气流分布试验。
五)、出口烟道检修:
1)出口烟箱参照入口烟箱的检修。
2)检查槽型板的磨损、变形,严重的应更换。
3)检查槽型板顶部的吊挂结构及固定带。
4)检查槽型板排间的间距及平面度,超标应调校,槽型板两端与侧墙的距离符合设计要求。
5)检修槽型板振打装置参照阳极振打装置检修
六)、灰斗检修:
1)检查灰斗内壁的腐蚀、焊接情况,有开裂及漏灰的进行补焊堵漏。
2)检查灰斗四角弧形板是否完好。
3)检查和处理灰斗法兰结合面的漏风及支撑变形、磨损情况。
4)检查仓振电机是否正常。
5)检查灰斗料位计。
四、电除尘器的故障原因
1)电场内异极间距变化,超过公差要求范围,致使电场的电压不能升高,影响设备良好运行,其主要问题是:
a.阳极板排下部留出的热胀间隙不够,将极板顶弯,极距变小。
b.极极线或小框架热变形大造成异极间距变小。
c.阳极板下部的限位板与撞击杆两侧面间隙过小,受热后阳极板排不能自由伸长致使极板变弯,极间距变小。
2)收尘极故障:
a.悬挂梁两端留出热胀量不够受热时,造成悬挂梁顶弯,极间距变化。
b.收尘板因振打力不够或振打锤脱落得不到振打使板面积灰过厚,致使电压下降,效率降低。
c.极板的联接螺栓未焊或虚焊,经长期振动造成螺母松动或脱落,致使极板摆动和振打力衰减变小。
3)放电极故障
a.由于安装不当,在运行中极线频繁摆动(摆动过度),最后疲劳断裂,造成断线或脱线。
b.由于局部地方极线与极板较近,产生集中火花放电,把极线烧断。
c.极线与框架的联接螺栓未焊或虚焊,造成螺母松动后极线摆动,甚至整个螺栓脱落,致使极线一端脱落后靠在极板上面短路。
4)振打系统故障
a.由于安装振打轴时,轴的同心度超过公差范围,致使保险销或保险片经常断裂,造成振打轴停转,导致板、线积灰,电压下降,除尘效率降低。
b.振打锤的联接螺栓未焊或虚焊,致使锤头脱落。
c.振打锤头与锤臂间隙过小,在运行中转动不灵活,造成振打无力或不振打。
d.阴、阳极振打的中心尘中轴承套固定不紧,在长期振打中振打轴轴向位移,致使锤头击偏。
5)卸灰系统故障
a.有异物卡死,卸灰阀失灵。
b.灰斗保温或密封不好,致使粉尘流动降低,造成棚灰,堵灰。
c.料位指示器失灵,使积灰过多,甚至积灰高出灰斗,造成短路。
案例1
2012年10月14日电工在点检烧结厂10#机头电除尘器时,发现2室1电场参数正常,但二次电流不规则闪动.初步断定是电极积灰,或某处极间距变小 ,产生火花放电(闪络)。在10月15日停机检修时,检查电场发现阴极线积灰太多。接着检查阴极振打,发现阴极振打瓷轴断裂,使该电场阴极振打不工作,从而导致阴极线积灰严重,影响二次电流运行,产生波动。更换瓷轴后,并对阴极线进行人工清灰。开机以后电场运行正常。(附图片)
二次电流不规则闪动
电晕极肥大
检修后
阴极振打瓷轴断裂
案例2
2012年9月24日烧结厂11#机头电除尘器3个电场的一次电压、电流和二次电压、电流均正常但出口监测浓度超标。说明电场收尘效率低,初步判断为
一、气流分布板孔洞堵塞
二、灰斗的阻流板或电场挡风板脱落 ,气流旁路窜风不经过电场 三、出口处卸灰装置严重漏风。
停机检修时将腐蚀漏风的人孔门及U型垫进行更换。检查电场时发现二电场的挡风板脱落了一块,使烟气不经过电场,直接排出,导致出口烟气超标。
人孔门腐蚀漏风
更换插板阀u型垫
案例3
2012年8月17日烧结厂6#机头电除尘器1室2电场二次电压正常,二次电流异常小。初步判断:
一、振打不灵或未开,导致机板,极线积灰过多;
二、含尘浓度增大,粉尘过细
三、烟气温度降低;粉尘性质变化
经了解烧结机生产工艺工况都没有变化。检修时发现阳打锤有脱落的现象,造成阳极板积灰,从而影响了电场运行。(附图)
收尘极板上积灰太厚
阳极板清灰后
阳极振打锤脱落
修复后的振打锤
案例4
2012年10月18日烧结厂7#机头电除尘器检修完毕后,2室1电场的整流变压器启动后,一、二次电压迅速上升,但一、二次电流没有指示。原因分析:(1)高压隔离开关没合到位置:(2) 高压回路串接的电阻烧断;(3) 粉尘浓度过大出现电晕闭塞;(4 )阴阳极积灰严重;(5)接地电阻过高,高压回路不良(6)高压回路电流表测量回路断路;(7) 高压输出与电场接触不良;(8)毫安表指针卡住。 鉴于刚刚检修完,无负荷试机,故排除第(2)(3)(4)条。
处理办法:(1)立即停止整流变压器运行,合好隔离开关,再按规定启动;
(2)检查接地电阻,使接地电阻达到规定要求
(3)修复高压回路
(4)检修接触部位,使其接触良好;
(5)修复毫安表
最终经过检查发现高压变压器的隔离开关没有合到位,重新合上后,开机运行正常。
案例5
2012年8月22日,8#机头电除尘器1电场电场闪络、过流和拉弧同时存在,低压跳闸报警。首先判断为电场短路,造成电场短路的原因有多种原因。如:
(1)放电极损坏,与收尘极及其他接地侧部件相接触;
(2)绝缘子绝缘不良,特别是由于绝缘子保护用加热设备、干净空气
吹入设备等的故障,使绝缘子表面结露,引起火花闪络;
(3)灰斗内粉尘堆积过多,与放电极接通
(4)收尘极侧等脱落的锈铁接触到放电极;
(5)高压电缆或高压电缆头绝缘不良。
处理办法:
(1)撤去不好的放电极;
(2)检查绝缘子保护用加热设备、干净空气吹入设备及绝缘子本身等;
(3)将灰斗内的粉尘排出;
(4)卸下电缆及电缆头,检查一下绝缘电阻,必须达到1000MΩ以上
(5)除去造成短路的物体
经停机逐步检查发现绝缘子加热器烧坏,绝缘受潮结露,引起火花闪络,并击穿绝缘造成电场波动短路。
绝缘瓷套击碎
加热器烧坏
更换绝缘瓷套,加热器后